反击式破碎机是某厂原料车间粉碎装置的主机,用在两段粉碎的二段破碎阶段,粉碎对象为生砂岩、长石、萤石、白云石以及白云石,历经一段时间的运用,发现反击式破碎机在产量及磨损状态上都有一部分劣势,于是有对于性的做出了改造,改造之后成效。
1、设备磨损加剧,锤头等易损零件成本价量多,且转子易出现筋臂断裂以及掏空弯曲,在转子运用仅两年的时间内,其筋臂圆周面掏空弯曲深达50mm,使转子修复困难而报废。
2、出料中带入设备铁量高达0.1%以上,下降了玻璃透明度。
3、设备运转率低,检修人员作量大,且装置产量低,运用中发现每班打料仅20多吨即需停车更新板锤,此时因改换易损零件,转子修复后难于契合较高的静均衡。
1、将链幕构造改为橡胶挡帘:该设备的原有链幕构造系挂有数排链环,在运用中一旦链环磨断落入机体内,被高速运动的板锤冲击,会加快设备磨损以及形成设备事件的发生,现改为橡胶挡帘,杜了上述困扰发生,缩小了设备磨损。
2、板锤改为单面运用:运用初期,为了节约高锰钢的板锤,系双面运用,即锤头一面磨损后换另一面再运用,但是很快发现:转子磨损较严重,转子体上筋臂与板锤的磨损端接触不良,留有10~20mm的缝隙,使转子在高速运动中,易掰断板锤以及断裂筋臂,加快了设备磨损,发生了二次设备事件,将板锤改为单面运用后,使筋臂与板锤之间保持精良接触,能匀称贴紧,修改了转子的静均衡,缩小了掉锤现象,增长了转子的运用寿命。
3、修复转子:为了使修复后的转子有高的静均衡,对断裂的筋臂做出焊补,在焊补工序中,以机体底部的内侧面为测量基准点,测量以及校正焊补筋臂的偏移量,此时为了加强筋臂力度,免得止运转时断裂,在每一筋臂的外侧各焊一加强板,并在筋臂掏空弯曲处采纳高质量焊条匀称地逐层堆焊补齐,经上述方法修补后,转子的静均衡水平有了较大修改,处理了转子无法挂新锤的紧要困扰,增长了设备运用寿命,修复一年多仍在运转中。
4、合理地调节板锤与反击衬板空间:运用初期,板锤与反击衬板空间较大,发现进人反击式破碎机的反渣量多,禾能尽可能发挥该设备的长处,为此,适本地下降了板锤与反击衬板之空间,空间调到20~25mm,使物料反渣量缩小,提高了设备年生产线量。
5、加强责任,改进操作:反击式破碎机规范喂料量匀称持续,生产中证实,电磁震动喂料机是靠谱且成熟的喂料设备,在调节喂料量时应匀称持续地调节,变化了过去在调节时突开突停的操作,阻止了因负荷骤然变化而形成设备磨损,下降年生产线量的现象。
历经困扰解析以及迅速的改进之后,新的反击式破碎机的上述困扰均塑造了有用的处理,装置产量也大幅度加入,此时各配件的运用寿命加入,维修率随之下降,这大大下降了改换易损零件的劳力与时间损失,总的来讲,多方面性能有了可喜的变化。
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